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蘭花科創大陽煤礦

發布時間:2015-08-10來源:本站原創作者:眾信通點擊:

通風系統建模時間:2015年8月10日

導讀:山西蘭花科創大陽煤礦是集一家采煤、洗煤、煤矸石制磚于一體的現代化新型企業,全國安全高效礦井和安全質量標準化礦井,其三維可視化通風模型是基于ventsim軟件平臺構建的三維可視化系統。通過ventsim的仿真,發現該礦井總阻力偏大、負壓偏高,并提出了相應的問題解決方案和建議。Ventsim的使用對于東峰煤礦的實際通風安全提供了幫助。

一、通風系統現狀

1、礦井基本情況介紹

a.大陽煤礦井田共有個井筒,其中斜井、副斜井、進風立井、南進風井、四個井筒進風,西回風立井回風;

b.通風方法為機械抽出式:

    中央回風井主通風機型號:FBCDZ No28 

    配用電機功率為500kW×2

c.采煤工作面采用一進兩回“U+I”型通風;

    現階段工作面:

    采煤工作面——3402采煤工作面

    備采工作面——3404備采工作面

    掘進工作面——3304運輸順槽掘進工作面、3304回風順槽掘進工作面、3304輔助回風巷掘進工作面、四采區膠帶巷掘進工作面

2、礦井通風系統簡單分析

從風井井筒數量來看,進風井4個,副斜井進風風量最大;北進風立井、主斜井次之,南進風立井最小且進風路線最遠;回風立井1個,單從此方面來看,進風能力大于回風能力;

井下主要用風地點為三采區和四采區,兩個采區之間互相影響,三采區通風構筑物較多;

從位置關系來看,北進風立井距西回風立井最近,主斜井、副斜井、南進風立井距離西回風立井都比較遠,使得礦井負壓偏高。

二、三維可視化礦井通風模擬系統修正

1、測量方法及部分巷道真實數據

井下巷道壓力測量,采用基點法。首先在井口同時設定三臺儀器的基準壓力,并記錄三臺儀器之間的誤差,然后下井時將一臺儀器留在井口(基點)監測大氣壓變化并自行記錄,另兩臺儀器在井下測量各點壓力,最后通過基點靜壓校正兩測點的絕對靜壓。

針對井筒,我們進行了多次測量,求取平均值。

以下為部分巷道測量真實數據,如有誤差,敬請見諒。

注:紅色帶括號數據為負值,由儀器本身精度及缺少部分真實標高造成。

以上只是部分數據,詳細請查閱,《通風阻力測定報告

2、重建模型

通過通風部門緊密協助我們得到了最新的通風系統圖、采掘工程平面圖、一些基礎性資料和原有模型。在這些資料的基礎上,我們對全礦井進行了實際測量,采集到大量真實數據,發現原有模型存在諸多問題,實際上無法實現真正的仿真模擬效果,通風管理人員也無法使用模型解決礦井通風問題進一步指導生產實踐我們需要重新建立模型,來實現礦井通風三維可視化模擬仿真系統的應用。

a.以下為部分原有模型中的問題

井筒摩擦阻力系數:

修正前

修正后

固定量:

在原有模型中,局部通風機固定風量,風筒固定長度,嚴重影響了通風網絡解算,無法模擬主通風機實際運行工況點。

基礎參數設置:

模型中,設置了很多風阻及摩擦阻力系數的參數,但是大部分的參數是不可用的,而且不能修改。一經修改會出現如下對話框,這樣就會給修正模型的工作中帶來一些麻煩。

設施隱藏:

一些有風門的巷道中,我們會測量巷道兩端的壓差及風量,計算出一個風阻值,賦予模型中,然后會出現一個風門的圖標。但是在這個模型中,輸入風阻值后,不會出現風門圖標。這樣就會造成視覺的忽略,以后的模擬優化中同樣會忽略這一點。

b.模型賦值,把井下實測數據輸入模型(部分)

c.確定主通風機運行工況點,落實擴散塔面積,描繪風機(主通風機,局部通風機)特性曲線:

d.錄入風機庫,在風路實際位置添加風機

3、模型準確性

4、回風立井通風機運行現狀(1#主通風機)

        模型工況:                實際工況

            Q=10810m3/min            Q=10844m3/min

            H=3467.2Pa               H=3450Pa

            P=831.0kw                P=866.0kw

5、小結

經過以上對比可以看出,礦井主要進回風井與實際風量偏差不大,主通風機風量及負壓等整體誤差率<5%,與實際情況基本吻合,可以滿足生產需要,能夠準確的進行模擬和預測。更多詳細情況可參考模型大陽2015.08.11.VSM

三、礦井通風系統存在問題淺談

1、通風路線長

進風路線長,占總阻力的比例較大,是導致礦井總阻力偏大的一個重要原因

通過本次實測,做出下統計:本次測量主測路線進風段占總路線的72%,進風路線過長。

通過本次實測及數據統計,進風路線的阻力占礦井總阻力的51%。故應降低進風路線的阻力。

2、風速超限

在實際測量中發現多處超風速現象,違反了煤礦安全規程規定。以上為軌道巷(左) 、回風巷(右)超風速地點。

3、小結

井下巷道布置主要進風大巷有兩,回風大巷只有一條,風量集中,部分地點風速超限;經過我們實測發現,西翼軌道大巷及回風大巷巷道斷面并不是最優斷面,實際有效斷面偏小;進風路線較長是礦井總阻力偏大,負壓偏高的重要原因

四、礦井通風系統優化構想 

風機運行工況

    風機型號:FBCDZ  No28

    風量:10626m3/min

    負壓:3454Pa

    功率:877.2KW

    效率:73.3%

主斜井、副斜井、南進風立井都由+750水平軌道運輸大巷和+750皮帶運輸大巷進風,而+750水平沒有實際用風地點,三個進風井筒共進風6676m3/min,距回風立井較遠;北進風立井進風3829m3/min,距回風井最近。       

基于以上問題,提出增大北進風立井進風風量,縮短主要進風路線長度以降低礦井負壓的通風系統改造方案。

1、北進風立井優化

本次實測過程中發現:北進風立井的摩擦阻力系數較大,達到0.05N*s2/m4;井口有防爆井蓋;井底有大量障礙物,造成局部阻力偏大。

建議去掉防爆井蓋,清理井底障礙物,以減少損失。

優化后北進風立井

    風量增加:2738m3/min

優化后西回風立井

    負壓降低:349Pa

2、擴刷部分巷道:以模型中唯一編號為3038的巷道為例

例:西翼軌道巷

通過軟件中的經濟性模擬,我們找出需要優化的巷道,如圖:

針對這些巷道,再次進行擇優選擇,選出一下巷道建議擴巷:273330313038303229042813296730232834(巷道唯一編號)。

3、經過以上兩步優化后對比風機工況點

優化前

優化后

        負壓降低:488.3Pa

        風量增加:1001m3/min

4、下調風機葉片角度

優化前風機運行工況

優化后風機運行工況

        風量增加:425m3/min

        負壓降低772Pa

        功率下降142kw

5、風排瓦斯分析

90年代我國瓦斯風排情況:

  a.排除全礦井瓦斯量80%90%

  b.排除回采工作面瓦斯量70%80%

  c.排除裝有抑塵裝置回采工作面的粉塵量的20%30%

  d.排除深井回采工作面熱量的60%70%

在諸多因素中,CH4、高溫和由自燃煤層的礦井通風系統有不同要求,合理的通風系統必須有利于排出礦井瓦斯、降低工作面的溫度、防止煤炭自燃。

礦井負壓與瓦斯涌出量的關系:

論文資料:隨著礦井負壓的提高,礦井瓦斯涌出量會很快增加,而隨著負壓的降低,礦井瓦斯涌出量會慢慢地減小

在山煤集團鑫順煤業,我們研究發現,得到了相同的結論

































         

         

         



















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