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通風系統建模時間:2015年8月10日
導讀:山西蘭花科創大陽煤礦是集一家采煤、洗煤、煤矸石制磚于一體的現代化新型企業,全國安全高效礦井和安全質量標準化礦井,其三維可視化通風模型是基于ventsim軟件平臺構建的三維可視化系統。通過ventsim的仿真,發現該礦井總阻力偏大、負壓偏高,并提出了相應的問題解決方案和建議。Ventsim的使用對于東峰煤礦的實際通風安全提供了幫助。
一、通風系統現狀
1、礦井基本情況介紹
a.大陽煤礦井田共有五個井筒,其中主斜井、副斜井、北進風立井、南進風井、四個井筒進風,西回風立井回風;
b.通風方法為機械抽出式:
中央回風井主通風機型號:FBCDZ No28
配用電機功率為:500kW×2
c.采煤工作面采用一進兩回“U+I”型通風;
現階段工作面:
采煤工作面——3402采煤工作面
備采工作面——3404備采工作面
掘進工作面——3304運輸順槽掘進工作面、3304回風順槽掘進工作面、3304輔助回風巷掘進工作面、四采區膠帶巷掘進工作面
2、礦井通風系統簡單分析
從風井井筒數量來看,進風井4個,副斜井進風風量最大;北進風立井、主斜井次之,南進風立井最小且進風路線最遠;回風立井1個,單從此方面來看,進風能力大于回風能力;
井下主要用風地點為三采區和四采區,兩個采區之間互相影響,三采區通風構筑物較多;
從位置關系來看,北進風立井距西回風立井最近,主斜井、副斜井、南進風立井距離西回風立井都比較遠,使得礦井負壓偏高。
二、三維可視化礦井通風模擬系統修正
1、測量方法及部分巷道真實數據
井下巷道壓力測量,采用基點法。首先在井口同時設定三臺儀器的基準壓力,并記錄三臺儀器之間的誤差,然后下井時將一臺儀器留在井口(基點)監測大氣壓變化并自行記錄,另兩臺儀器在井下測量各點壓力,最后通過基點靜壓校正兩測點的絕對靜壓。
針對井筒,我們進行了多次測量,求取平均值。
以下為部分巷道測量真實數據,如有誤差,敬請見諒。
注:紅色帶括號數據為負值,由儀器本身精度及缺少部分真實標高造成。
以上只是部分數據,詳細請查閱,《通風阻力測定報告》。
2、重建模型
通過通風部門緊密協助我們得到了最新的通風系統圖、采掘工程平面圖、一些基礎性資料和原有模型。在這些資料的基礎上,我們對全礦井進行了實際測量,采集到大量真實數據,發現原有模型存在諸多問題,實際上無法實現真正的仿真模擬效果,通風管理人員也無法使用模型解決礦井通風問題,進一步指導生產實踐。我們需要重新建立模型,來實現礦井通風三維可視化模擬仿真系統的應用。
a.以下為部分原有模型中的問題
井筒摩擦阻力系數:
修正前
修正后
固定量:
在原有模型中,局部通風機固定風量,風筒固定長度,嚴重影響了通風網絡解算,無法模擬主通風機實際運行工況點。
基礎參數設置:
模型中,設置了很多風阻及摩擦阻力系數的參數,但是大部分的參數是不可用的,而且不能修改。一經修改會出現如下對話框,這樣就會給修正模型的工作中帶來一些麻煩。
設施隱藏:
在一些有風門的巷道中,我們會測量巷道兩端的壓差及風量,計算出一個風阻值,賦予模型中,然后會出現一個風門的圖標。但是在這個模型中,輸入風阻值后,不會出現風門圖標。這樣就會造成視覺的忽略,以后的模擬優化中同樣會忽略這一點。
b.模型賦值,把井下實測數據輸入模型(部分)
c.確定主通風機運行工況點,落實擴散塔面積,描繪風機(主通風機,局部通風機)特性曲線:
d.錄入風機庫,在風路實際位置添加風機
3、模型準確性
4、回風立井通風機運行現狀(1#主通風機)
模型工況: 實際工況:
Q=10810m3/min Q=10844m3/min
H=3467.2Pa H=3450Pa
P=831.0kw P=866.0kw
5、小結
經過以上對比可以看出,礦井主要進回風井與實際風量偏差不大,主通風機風量及負壓等整體誤差率<5%,與實際情況基本吻合,可以滿足生產需要,能夠準確的進行模擬和預測。更多詳細情況可參考模型大陽2015.08.11.VSM
三、礦井通風系統存在問題淺談
1、通風路線長
進風路線長,占總阻力的比例較大,是導致礦井總阻力偏大的一個重要原因。
通過本次實測,做出如下統計:本次測量主測路線進風段占總路線的72%,進風路線過長。
通過本次實測及數據統計,進風路線的阻力占礦井總阻力的51%。故應降低進風路線的阻力。
2、風速超限
在實際測量中發現多處超風速現象,違反了《煤礦安全規程規定》。以上為軌道巷(左) 、回風巷(右)超風速地點。
3、小結
井下巷道布置主要進風大巷有兩條,回風大巷只有一條,風量集中,部分地點風速超限;經過我們實測發現,西翼軌道大巷及回風大巷巷道斷面并不是最優斷面,實際有效斷面偏小;進風路線較長是礦井總阻力偏大,負壓偏高的重要原因。
四、礦井通風系統優化構想
風機運行工況
風機型號:FBCDZ No28
風量:10626m3/min
負壓:3454Pa
功率:877.2KW
效率:73.3%
主斜井、副斜井、南進風立井都由+750水平軌道運輸大巷和+750皮帶運輸大巷進風,而+750水平沒有實際用風地點,三個進風井筒共進風6676m3/min,距回風立井較遠;北進風立井進風3829m3/min,距回風井最近。
基于以上問題,提出增大北進風立井進風風量,縮短主要進風路線長度以降低礦井負壓的通風系統改造方案。
1、北進風立井優化
本次實測過程中發現:北進風立井的摩擦阻力系數較大,達到0.05N*s2/m4;井口有防爆井蓋;井底有大量障礙物,造成局部阻力偏大。
建議去掉防爆井蓋,清理井底障礙物,以減少損失。
優化后北進風立井
風量增加:2738m3/min
優化后西回風立井
負壓降低:349Pa
2、擴刷部分巷道:以模型中唯一編號為3038的巷道為例
例:西翼軌道巷
通過軟件中的經濟性模擬,我們找出需要優化的巷道,如圖:
針對這些巷道,再次進行擇優選擇,選出一下巷道建議擴巷:2733、3031、3038、3032、2904、2813、2967、3023、2834(巷道唯一編號)。
3、經過以上兩步優化后對比風機工況點
優化前
優化后
負壓降低:488.3Pa
風量增加:1001m3/min
4、下調風機葉片角度
優化前風機運行工況
優化后風機運行工況
風量增加:425m3/min
負壓降低:772Pa
功率下降:142kw
5、風排瓦斯分析
90年代我國瓦斯風排情況:
a.排除全礦井瓦斯量80%~90%
b.排除回采工作面瓦斯量70%~80%
c.排除裝有抑塵裝置回采工作面的粉塵量的20%~30%
d.排除深井回采工作面熱量的60%~70%
在諸多因素中,CH4、高溫和由自燃煤層的礦井通風系統有不同要求,合理的通風系統必須有利于排出礦井瓦斯、降低工作面的溫度、防止煤炭自燃。
礦井負壓與瓦斯涌出量的關系:
論文資料:隨著礦井負壓的提高,礦井瓦斯涌出量會很快增加,而隨著負壓的降低,礦井瓦斯涌出量會慢慢地減小。
在山煤集團鑫順煤業,我們研究發現,得到了相同的結論。
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晉IPC備12009493號